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新氧化鋯分析儀技術對於鋼鐵行業氧量控製的重要性
  • 發布日期:2015-03-02      瀏覽次數:3006
    • 2015年國家對環保和能源政策的強有力實施對國內(nei) 的燃煤行業(ye) 鋼鐵電力水泥玻璃等高能耗企業(ye) 提出嚴(yan) 格的整改要求。而在鋼鐵行業(ye) ,由於(yu) 國家對市場的調控,鋼鐵行業(ye) 利潤下滑,使鋼鐵企業(ye) 走入了瓶頸階段,各企業(ye) 對自身的節能環節開始重視,尋找解決(jue) 能源浪費和降低原材料損耗的新技術和新方法。由於(yu) 以前鋼鐵市場銷量旺盛,價(jia) 格看漲沒人重視在冶煉和加熱過程中的氧量控製問題,造成無形的經濟效益流失。因為(wei) 在鋼坯加熱過程中,降低爐內(nei) 餘(yu) 氧1%可降低氧化皮層0.2%目前國內(nei) 鋼鐵行業(ye) 都采用爐內(nei) 餘(yu) 氧在6%~8%的燃燒氧化皮層在3毫米左右鋼坯成品率平均在93%~95%左右如把爐內(nei) 燃燒氧量控製在1%左右,氧化皮層就可降到1毫米以內(nei) ,鋼坯成品率提高到98%以上。企業(ye) 經濟收益舉(ju) 例:1噸鋼坯價(jia) 為(wei) 2000元,控氧前成品率93%,爐內(nei) 氧含量6%1噸鋼坯經加熱爐後隻得1860元,7%原材料變氧化皮層廢品處理,按市場氧化皮每噸200元算,廢品收益14企業(ye) 無形損失126元。控氧後爐內(nei) 氧量在1%左右,成品率在98%。企業(ye) 損失36元。為(wei) 企業(ye) 節省90元。再加上能源節省二項疊加可多收益120元左右。這不起眼的數字,對於(yu) 一年產(chan) 量上千萬(wan) 噸企業(ye) 就是一筆可觀收益。在2008年曾經跑遍唐山市和四川省鋼鐵企業(ye) ,把這理念向高耗能企業(ye) 推廣時,得不到認可和重視為(wei) 市場上鋼材價(jia) 格一天一個(ge) 價(jia) 的飆升,各個(ge) 企業(ye) 沒有接受和重視微小的節約能源和成品率收益理念。隨著目前鋼鐵市場的疲軟,供大於(yu) 求和環保政策的實施給各高能耗企業(ye) 帶來壓力,必需改進落後的工藝模式,降低能耗,提高收益。

      2014年12由澳大利亞(ya) NOVATECH牽頭組成的燃燒數學模式應用項目啟動,以唐山市隧道式步進加熱爐作為(wei) 試點,經過一個(ge) 月現場改造,數據采集,數學參數修改,燃空比函數模塊建立等工作,在201519日零晨聯機運行成功。

      運行工況以現場照片顯示:
        1) 氧量顯示圖

      ? 2)氧量6.07% 時氧化皮火花

       

       3)鋼錠出爐時表麵氧化層

       4)爐內(nei) 氧量降低爐溫升高

       

       5)爐內(nei) 氧量降低氧化皮火花減少 

       

       6)氧量接近1%時變化更大

       

      7)氧量接近1%氧化皮火花消失

       

       8)鋼錠出爐表麵無氧化層痕跡

      9)燃燒比達到*時數學函數曲線重疊. 

       

       10)氧探頭以水平直插的方式插入爐內(nei) 達到與(yu) 爐內(nei) 氣份變化同步

      ?

      整套係統聯機成功將開啟2015年國內(nei) 各高能耗爐的造項目,利用爐內(nei) 實時傳(chuan) 感技術達到節能環保目的。